中国工业润滑网
关于我们 会员服务 在线客服
  • 验证码: 看不清?点击更换
up

当前位置: 主页 > 润滑技术 >

胡金虎
胡金虎
陈冬梅
陈冬梅
赫常山
赫常山
栾爱中
栾爱中
施军勇
施军勇
张同军
张同军
周国华
周国华

酯化物漏入热媒管道的清洗方法

时间:2014-10-20 16:08来源:未知 作者:管理员 点击:

  

/马兆兵

 

简述半连续聚酯生产过程中,因酯化釜的盘管被管卡磨漏,大量酯化物在导料时被压入到热媒管道,通过不同的途径进行清洗的处理经过和启示.

   酯化釜是聚酯装置生产过程中重要的设备之一,其主要是将配制好的一定浓度的PTAEG浆料,在一定的温度和压力条件下,完成酯化反应,故必须具有足够的加热面积和良好的翻腾效果。在生产过程中, 酯化釜内部加热盘管的管卡,因搅拌带动物料的巨大的冲击力,在达到疲劳极限后脱落或断裂,将盘管磨漏,导致酯化物(对苯二甲酸二甲酯的低聚酯体)在最终导料时被压到热媒管道中(在正常情况下, 釜内为常压反应,热媒有0.2~0.3MPa的正压,故只有热油漏到物料中的可能,而在酯化反应结束、向缩聚釜中进料时,酯化釜的热媒进油阀门处于关闭状态,盘管内仅为回油压力,酯化釜内为正压,且大于回油压力,则物料通过热媒回油管道压漏到热媒系统中),因判断不及时和处理不当,几只反应釜盘管和夹套、导热油加热炉内的裂管、热媒总管及其它各路支管已全部被酯化物堵死。若更换设备和管道,则工作量较大且经济损失巨大,故考虑先用人工和机械方法清理管道和设备,再采取其它清洗方法使热媒管道和设备重新达到使用要求。

一、 热媒管道和设备内物料的清除

  1、热媒管道

  将所有与设备相连的管道全部拆除落地,采用高压清洗车进行清洗。该设备有两种枪头,一种较大点的适用于DN150及以上管道,一种较小的适用于DN150以下的管道,其枪头部位垂直喷射的最高压力可达到100MPa。若管道的弯头较多,则将管道用锯弓截断(注意:千万不能使用割枪,以防管道内热媒起火,发生烫伤和火灾)分段清洗。若一些小管道(φ25以下)无法疏通,则采取更换管道的措施。管道清理完毕后,应用生产水和压缩空气充分吹扫干净。所有管道都可以用这种方法清洗。

  2、反应釜的盘管和夹套

  因反应釜的夹套间隙较小,盘管为弯曲螺旋,故采用高压水清洗的方法不可行。最初,用压缩空气接到其进口接管上,还有不小的气量从出口通过,故未作处理。但在后面用导热油循环清洗的过程中,积存的物料软化熔融,再次将盘管和夹套堵死,甚至又堵塞其它已清理完毕的管道。后采取在反应釜内安装远红外加热板,将N2接到反应釜的各个支路的回油接管上,进油口用钢管(临时管)接引至室外,当釜内温度加热至250℃左右,打开各支路的N2进口阀,将熔融的物料用N2吹出。(见以下附图)

  注 意:

  ①因管道内有大量的油气和EG等易燃物,被吹出时,速度较快,易磨擦产生火花而被点燃,故应考虑接根蒸汽管道与引出管捆绑在一起用于消防,接引点周围应有专人看护,杜绝行人和其它车辆通过而发生不必要的意外;

  ②反应釜在加热前应充N2进行釜内气体置换,且人孔周边要保温良好,加热完成后冷却时应使其自然冷却降温,千万不要拿掉人孔周边的保温层进行强制风冷,以防釜内的搅拌轴、盘管等部件因高温氧化和急冷变形。

  3、热媒加热炉

 

  热油炉内的裂管较多且排列较复杂,对流段、辐射段的裂管大部份被酯化物堵塞,用一般的机械清理的方法根本不可能。先查阅油炉的图纸,确定其进出口的高差位置,将炉子的放空和排油阀门接上N2,从炉子的低位出口接上临时管道,引至室外,将木材放在炉膛的对流段部位加热,到一定温度开N2阀门将物料吹出,再切换至进口管道吹扫,各路多吹扫几遍,尽量清除裂管内的物料。处理进程中若加热过猛,易发生炉管爆裂的情况,故加热时应缓慢进行,适当控制对流段的温度,并事先准备好蒸汽、黄沙、灭火器等消防器材,人员分工到位,一旦出现火灾,及时扑救和处理。

  二、 导热油循环加热清洗

  设备和管道内的物料在清除完毕后,系统内仍有部分死角处的物料无法清除,考虑到酯化物的熔融温度约在240℃左右,故采用向系统中注入清洗导热油,循环加热到270℃左右,8小时后进行高温撤油,但在实际油运过程中,设备死角外被融熔的物料又重新带到管道中,一些小管道又被重新堵死。要保证物料在撤油时被最终带出,撤油温度应在250℃以上(清洗导热油TD-300的闪点为190℃),因此撤油难度较大,且相当危险。整个排油过程大约要30min以上,随热油可以带出部分物料,但大部分在后期冷却后,又重新集结在管壁周围形成一层薄薄的(δ≈3-5mm)物料,无法清除。在下一次热油清洗时,高温状态下又重新熔融,排油时,又发生上述同样情况,故经过近七次的热油清洗,清洗导热油中含固量逐渐减少,但原先的酯化单体经过加热循环后,有部分已聚合或结碳,其熔融温度提高,清洗效果不甚理想,无法达到最终的使用要求。实践证明,用导热油清洗管道内的酯化物根本不可行。

  三、 采用化学清洗剂清洗

  在用导热油清洗管道时,我们也曾尝试过用几种化学试剂进行实验:

  a、纯苯酚(分析纯)100ml2g的料块,其溶解效果良好,加热至120℃左右,充分熔解,温度降至50℃以下,苯酚结晶,物料充分熔解在其中。但考虑到价格较贵(工业纯仍要3万元/吨),未与采用;

   b20%的苯酚水溶液,取一根积结物料的管道,用齿轮泵打循环,并用蒸汽加热循环8小时,物料无明显溶解现象;

  c、多胺,在常温下为液状黑色,呈部分沉淀物,为碱性,对设备和管道有腐蚀性,100ml多胺溶液、2g料块加热至120℃,2小时,有些许溶解现象,但也不能作清洗剂用。

  后采用一种QXR热油炉清洗剂,据生产厂家介绍,其可以清除管道中的10mm厚的结焦和碳化物,清洗之前,先在实验室里做试验,用100ml的清洗剂,加上2g的料块,加热控制在95℃左右,2小时后,料块开始松散成一个个小颗粒,且清洗剂由清逐渐变混浊,效果比较明显,且目前的物料经过必次导热油的加热循环后,大部分物料已凝结成黑褐色的碳化物,更适合用该种清洗剂进清洗。

  将QXR热油炉清洗剂(浓缩型)按13的比例与水(要求按14兑水,考虑到清洗剂浓度越高,效果越好)配兑,在热媒储油槽中混合均匀后注入到热媒循环系统中。冷循环半小时后,系统内无泄漏等问题出现,热油循环泵出口压力及电流均正常(之前轴承应补加润滑油,否则容易干磨烧坏轴承)。热媒炉用木材点火升温,控制清洗温度95℃,并恒温,使清洗液有足够的时间在系统内加压循环冲刷,并每隔2小时从热媒系统的低排取一次样,作比较分析。清洗共进行了54小时,最后取的样已明显变化,后将清洗液放至低位槽,多余部分经加酸中和后放至水处理场(注意清洗液原液COD11400,清洗过程中取样液COD48000PH12.5,不可以直接排放)。从各个时间段的样品看,前6小时的溶液呈白色乳状悬浊液,静置后一层沉淀物,且沉淀层厚度随循环时间的延长明显增大,但后期变化不大,故先放至低位槽,然后装桶逐渐放至水处理站进行处理。

  清洗液放净后,再充入清水加热至90℃,循环1小时后,排放,反复注清水多次,直至排放出来的水较清且无太多悬浮物即可。拆热媒管道进行检查,除管道底部及盲端残积部分泡沫状的沉淀物外,管壁上已清洗干净,后再采用爆破吹扫的方法分段吹扫整个热媒系统,将管道及设备中的残余水吹净,重新注油升温,整个热媒系统循环正常。

  在半连续 和间歇聚酯装置生产过程中,

  ⑴应定期观察导热油膨胀槽的液位和油品的色泽,并定期将导热油送去化验。在装置运行稳定后,将膨胀槽的液位作一红色警戒线标记,以便判断其液位下降是属正常分解、高温氧化裂解或是其它非正常原因。

  ⑵若生产的切片在任何工艺条件都很稳定的情况下,色泽(b值),却始终偏高,又查不清原因,则存在热媒管道渗漏至物料中的可能,应考虑停车检查。导料和出料时,应将反应釜的进、回油阀门全部关闭。

  ⑶针对上述情况,可以将反应釜的油路调节阀门和切断阀门设计放到回油管道上来,使反应釜的内部盘管始终保持正压,杜绝物料回到热媒管道中的可能。

(责任编辑:管理员)
------分隔线----------------------------
关于我们招聘信息合作伙伴客户服务帮助中心交换链接信息反馈

Copyright © 2006-2014 工业润滑网 版权所有 电话:0755-26817490 传真:0755-26852894 Power by DedeCms

粤ICP备10039529号-3