济钢集团总公司中厚板厂机动科 关兴伟
关键词:济钢中厚板厂 四辊可逆3000T轧机工作辊 北欧石油 优格立HTG2400-S
摘要: 分析阐述了济钢中厚板厂四辊可逆3000T轧机工作辊长期润滑不良,分析原因,找到技术改造方案,并将改造前后情况进行对比。
随着现代高性能设备与新材料、新技术的应用,对现代特种润滑产品技术与服务也提出了更高的要求,其针对性解决方案也越来越专业,越具有挑战性和差异化。我中厚板厂的四辊可逆式3000T轧机的工作辊两端轴座润滑不良问题长期以来一直在困扰着我们,为此我厂设备部门曾先后采用了几套润滑解决方案,对其进行技术改造,至今没有取得理想效果。
一、润滑现状存在的几个主要问题
1. 四辊可逆式3000T轧机辊的工作性质和结构,使其在设备运转中影响润滑。加炉输送的加热坯在进入轧机时,轧机冷却喷淋水会自动打开,以降低热坯的高温,喷淋水直接冲击工作辊时的工作压力大,工作辊密封垫承受长期磨损,由于存在间隙,再加上极压锂基脂抗水性差,吸附性不好,因此工作辊上的润滑脂常常会被压力水冲淋带走,造成工作辊两侧的轴座和轴承磨损增大,严重影响了轧板的外观和质量。
2. 由于轧机工作辊本身的特性,每4天就需要停机更换工作辊,打磨辊面,对轴承座进行加脂。每次更换轴座、轴承时,极压锂基脂被冲得干净,轴面光亮。
3. 此前我厂已多次使用过某品牌的不同的润滑脂进行润滑,加脂后,发现轴座和轴承起不到良好的润滑效果,添加后的锂基脂很快被水冲刷掉。后来改用了某品牌的1#极压锂基脂,连续使用几次,使用的效果要比原来使用的油脂有所改进,近年来没有使用更适合的润滑产品。
4. 近两年来由于济钢集团钢产量的不断增加,设备运转负荷加大,月产量已经达到20多万吨,设备运转时间更长,负荷加大,出炉加热坯的温度在1000℃以上,轧辊工作运转时,润滑脂短时遇高温变稀,经过挤压和大量水冲淋,使刚刚添加的极压锂基脂第二天就脱落甩出,后两天的轧辊只有靠水和少量的油脂在润滑。轧辊轴座、轴承、轴封的磨损也在加大,同时增加了维修费用。冲淋水和乳化变质的润滑脂冲落至加热坯上,影响了钢板的表面质量。
5. 为增加工作辊的润滑性能,每4天更换工作辊时需要增大加脂量,每根工作辊轴座加脂30kg,造成了很大程度的浪费。
6. 通过分析与总结,我们发现润滑脂的选型和应用非常关键。工作辊需要一种抗水冲淋性能优异、耐高温、抗极压、油膜强、粘附性好,同时用量少的特种润滑产品。
二、存在问题原因与解决方案
2005年5月德国北欧石油公司技术服务人员在精轧机7000T联轴节铜滑块干油润滑项目上进行成功技术改造后,我厂也联系了北欧石油技术服务工程师,经过十几次现场察看,对不同类型的润滑油脂干油润滑进行检测、分析,进行技术改造。
1. 四辊可逆式3000T轧机辊润滑脂选型有误
1#极压锂基脂防水和抗剪切性较差,在重负荷运转时吸附力差,很难形成良好油膜,容易造成设备干摩擦,设备局部润滑点升温,导致抱死轴承。此情况曾几次出现过,造成停机,增加了维修和设备成本。
2.1#极压锂基脂抗重负荷和机械安定性能较差,化学结构不稳定
2007年3月26日,我厂对德国北欧石油公司提供的“优格立HTG2400-S钢铁行业复合高温重负荷合成润滑脂”(Unigrease HTG2400-S,以下简称“优格立HTG2400-S”)产品进行试用。3月26日上午8时,我厂技术人员在北欧石油工程师的指导下,由现场当班操作工人拆下轧机工作辊后,进行了工作辊、轴承座等部位的清洗、安装、检查、加脂工作。下午16:30,轧机停机更换加好脂的工作辊正常运转。3月30日下午(4天以后),停机更换下工作辊,拆下辊座检查后,发现辊座、轴承、轴面都仍然吸附着厚厚的油膜。说明此产品能够弥补以前的润滑不良,更好地解决了此前的润滑问题。
为更好的使产品解决良性润滑、节省润滑脂用量,北欧石油工程师指导工人在每个轧辊轴座加3kg脂,加匀即可。安装完毕至4月3日下午,再次检查工作辊润滑油脂情况,发现和第一次加脂情况一样。后连续试用1个月,均取得了良好的效果。
通过试用该产品,并与此前的生产情况相比较,我们得出以下结论:
第一,德国北欧石油公司提供的“优格立HTG2400-S钢铁行业复合高温重负荷合成润滑脂”具有良好的抗水冲淋性、抗高温性和极压抗磨性能,解决了油脂附着力差、油膜强度不够、易脱落、不抗高温等问题,减少了设备的磨损,降低了设备维护成本。
第二,从产品试用情况来看,使用“优格立HTG2400-S”一个月的用量和成本费用如下:
每个工作辊轴座一次加脂3kg,每个工作辊一次加脂6kg,轧机2个工作辊一次加脂12kg,按每4天加脂一次计算,一个月加脂7.5次,一个月的用量为:12kg*7.5=90kg,每kg价格为249.00元,一个月的费用为:249.00*90=22,410.00元。
此前,使用1#极压锂基脂的每月用量和费用如下:
每个工作辊轴座一次加脂15kg,每个工作辊一次加脂30kg,轧机2个工作辊一次加脂60kg,按每4天加脂一次计算,一个月价值7.5次,一个月的用量为:60kg*7.5=450kg,每kg价格为17.00元,一个月的费用为:17.00*450=7,650.00元。
从以上简单的数据来看,油脂用量明显减少,成本则明显增多,约为以前的3倍。但从设备正常运转和安全生产综合分析,可以看到“优格立HTG2400-S”能明显降低设备磨损,有效延长工作辊使用寿命,反而降低了总成本。2006年,工作辊使用不到一年就报废2根,轴承半年就更换了4副,工作辊每根价值80多万,轴承每副20多万,总价值约合240多万元。这与每月1万多元的润滑脂费用相比较,明显节省了大量的生产和维修成本。
综上所述,我们认为,在我厂生产任务重、设备超负荷运转、不能停机的情况下,在关键设备上推广使用德国北欧石油公司“优格立HTG2400-S”,能够非常有效地解决长期以来的润滑难题,提高生产效率,降低生产成本,为济钢集团公司增加效益。
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